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煤礦地面注漿系統(tǒng)的升級改造是應(yīng)對礦井水害治理的重要措施。自2017年礦井原水泥注漿站建成以來,隨著時(shí)間的推移,系統(tǒng)逐漸暴露出諸多問題,包括設(shè)備老化、自動(dòng)化程度低、制漿效率不高以及除塵效果差等。這些問題不僅影響了注漿作業(yè)的效率,也成為制約災(zāi)害治理的重要瓶頸。因此,對注漿站進(jìn)行升級改造顯得尤為迫切。
此次煤礦地面注漿系統(tǒng)的升級改造,主要是通過引入新的渦流制漿系統(tǒng),提升整體的工作效率和安全性。改造后的系統(tǒng)建立了注漿泵站遠(yuǎn)程監(jiān)測、控制和管理一體化運(yùn)行系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了水泥全流程封閉制漿。這一系統(tǒng)的引入,不僅提升了制漿的自動(dòng)化水平,還有效減少了人工操作的需求,降低了因人為因素導(dǎo)致的安全隱患。
在新系統(tǒng)中,生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的過程控制實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化,操作人員可以通過一鍵啟停功能輕松管理整個(gè)制漿過程。此外,自動(dòng)配比功能的引入,確保了漿液的配比精準(zhǔn),避免了因配比不當(dāng)造成的質(zhì)量問題。同時(shí),系統(tǒng)具備報(bào)表統(tǒng)計(jì)和遠(yuǎn)程監(jiān)控的功能,使得管理人員可以實(shí)時(shí)掌握注漿站的運(yùn)行狀態(tài),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。
該工程于2024年4月3日正式啟動(dòng),并于25日進(jìn)入試運(yùn)行階段。經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)試和測試,改造后的系統(tǒng)表現(xiàn)出色,粉塵問題得到了徹底消除,注漿過程中的環(huán)境污染大幅降低。同時(shí),漿液配比的智能調(diào)控功能也表現(xiàn)穩(wěn)定,料液位數(shù)據(jù)顯示和壓力超限報(bào)警性能均達(dá)到預(yù)期效果。這些改進(jìn)不僅提升了工作環(huán)境的安全性,也提高了作業(yè)效率。
具體而言,經(jīng)過試運(yùn)行,注漿水泥的單班使用量從原來的7噸穩(wěn)定提升至26噸,注漿效率提升了371%。這一顯著的提升,使得注漿作業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)注漿和大壓力注漿,為礦井的水害治理提供了有力支持。
此外,改造過程中還預(yù)留了后續(xù)擴(kuò)容的能力,使得注漿站在正常運(yùn)行時(shí)可以實(shí)現(xiàn)2套系統(tǒng)、156噸/天的注漿能力。在應(yīng)急情況下,系統(tǒng)可以擴(kuò)展至4套系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)312噸/天的注漿能力。這種靈活的設(shè)計(jì)不僅滿足了當(dāng)前的水害治理需求,也為未來可能的擴(kuò)展提供了保障。
煤礦地面注漿系統(tǒng)的升級改造,通過引入先進(jìn)的渦流制漿系統(tǒng)和智能化管理,顯著提升了制漿效率和環(huán)境安全性。這一改造不僅解決了原有系統(tǒng)存在的諸多問題,也為煤礦的安全生產(chǎn)和水害治理奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,未來的注漿系統(tǒng)將更加智能化和高效,為礦井的安全運(yùn)營提供更強(qiáng)有力的支持。